12月8日,記者從2014年度全國石油和化學工業“質量興業”活動總結大會上獲悉,大慶煉化公司聚丙烯廠生產的PPR管材料獲“中國石油和化學工業知名品牌產品”稱號。
幾年前,大慶煉化公司在技術創新方面還存在發展不均衡問題,申報的國家級專利項目較少,一些生產問題沒有解決。為大慶油田提供穩產原料的聚合物一級品率提升慢,企業發展受到制約。

今年年初,這個公司提出由生產型企業向科技生產型企業轉變的思路,全公司上下投身技術創新熱情不斷提升,全員技術創新格局初步形成。截至目前,群眾性技術創新成果層出不窮,立項50項、申報專利10項,盈利5.97億元。聚合物一級品率顯著提高,聚合物一廠由2011年的67.5%提高到現在的87.2%,聚合物二廠由原來的33.6%提高至現在的70.6%。
為鼓勵技術創新,大慶煉化建立公司、分廠、車間三級技術創新管理規定和獎勵辦法,從政策、資金、平臺等方面保障技術創新的開展,全員技術創新格局初步形成。4月,這個公司召開技術創新大會,對四類58項技術創新成果進行了獎勵。其中,“進一步回收煉油低溫余熱與全廠熱水系統整體優化”項目獲高新技術應用類獎項一等獎,獲獎勵15萬元。創新成果中既有公司領導提出的聚合物熱風爐改造、優化變壓器運行等項目,也有基層管理技術人員提出的裝置內窺鏡等項目,更有員工的小發明、小創造。

煉油二廠成立了專門的組織機構,每月組織一次技術創新成果評定,給予50元至2000元的獎勵,并在當月獎金中兌現。機電儀廠將創新工作列入班子業績考核中,積極鼓勵員工開展小發明、小創造,在全廠45項創新中,員工創新就達15項。
加強現有裝置的技術改造,大力推進應用新工藝、新技術,是大慶煉化“節流”的一大法寶。二套ARGG裝置是公司核心裝置之一,催化劑跑損、生產波動、耗能高等問題制約著裝置創效的能力。8月,這個公司經過多次研究測算,對ARGG裝置局部實施改造。改造后,產品質量明顯提高,裝置能耗降低了3.24個能耗單位,企業效益大幅提升。
在聚丙烯酰胺生產技術研發方面,這個公司科研人員完成了研磨油配制和加入系統的研究項目。根據多種分散劑實驗室測試結果,篩選出更適宜的分散劑,聚丙烯酰胺均聚生產線研磨油單耗由每噸41千克降至18千克,達到國際同類裝置先進水平。
這個公司在埋頭練好內功的同時,準確把脈市場,積極開發生產回報高、前景好的高附加值新產品。在聚丙烯生產中,這個公司堅持差異化,走高端市場發展道路,是國內知名管材料生產企業的重要原料供應商,大慶煉化生產的PA14D牌號產品成為中國石油聚丙烯管材料主導市場產品之一,在全國管材料市場的銷售份額占到41%以上。高速拉伸BOPP薄膜料XH1356成為專利產品,RP340N產品的成功問世,填補了國內生產空白,成為國內唯一能夠生產這一牌號的聚丙烯生產企業。
丙烯腈裝置是大慶煉化為聚合物生產提供原料的重要裝置。10月,這個公司投入科研力量,解決了影響裝置長周期運行多年的瓶頸問題,實現了裝置連續生產超過13個月的最高水平,而且這一裝置生產的酰胺級丙烯腈產品質量、丙烯單耗、綜合能耗等指標在國內同類裝置都處于領先水平。
“小鶴管技術攻關已基本完成,這是以我們機電儀廠機械二車間為主的項目。技術革新后,僅變形鶴管修復一項,每年就節約費用近10萬元,且工作效率至少提高了4倍。”機電儀廠機械二車間副主任張樹全自豪地告訴記者。